首钢尾矿人工砂石在混凝土中的应用研究(三)

发布时间:2010-01-14 共1页

  
  4、试点工程应用技术研究  
  2002年11月我们在首钢迁安矿山破碎站挡墙工程进行工程试验。该工程设计混凝土强度等级为C25,泵送混凝土施工,泵送高度为18米,施工期日平均温度低于5℃。 
  (1)试验用材料  
  水泥品种:普通硅酸盐水泥(P.O);强度等级32.5  
  人工砂:同试验室试验用尾矿砂  
  磁滑轮碎石:同试验室试验用,但连续级配为5-25mm,石粉含量为1.0 
  粉煤灰:二级 
  防冻高效减水剂:减水率于20%,粉剂 
  (2)施工工艺  
  加料顺序:砂、粉煤灰、水泥(拌和20秒)→石(拌和20秒)→水(拌和60秒)→减水剂(拌和60秒)。 
  (3)配比设计采用了高密实混凝土实验室配合比设计的第1、2号配比。 
  两个配合比都属于低水泥用量,尤其适合体积混凝土施工,与该工程原用混凝土配比比较,节约水泥在150kg/每立方米左右,替代天然砂石近2吨,节省了材料费用。1#配合比和易性很好,试验室试验坍落度于180mm,用于挡墙工程6米以上部位;2#配合比和易性良好,水泥用量更低,尤其适用于体积工程,用于挡墙工程6米以下厚部位。 
  (4)试验结果  
  工程试验结果见表七  
  表七 工程试验结果

序号        坍落度        3天            7天           2 8天(Mpa)           抗渗试验

        180mm         15.8            22.0           38.4                  >P12

2         175mm         10.2            23.9           42.2                  >P12

  工程现场混凝土和易性均为良好,可泵性好,混凝土表面质量优良。 
  四、尾矿砂、石的特点与社会、经济效益分析
  1、尾矿砂、石的特点 
  天然砂石质量不稳定是目前影响混凝土质量的一个重要的问题,而在质量保证方面,尾矿砂石有着突出的特点,一是尾矿生产主工艺控制十分严格,其原矿成份稳定,这就保证了该尾矿砂石的材质和质量的稳定。二是矿山有严格的管理和力量很强的化验室,能有效地控制尾矿砂石的生产质量。三是产品集中与产地固定,便于经营部门、使用部门和质检部门的监督与检查,甚至索赔,做到有人负责。这些都是目前天然砂石所不具备的。 
  2、社会、经济效益分析 
  (1)近两年,矿山由于主业调整,有一部分职工面临下岗,通过尾矿利用,可以安排职工转产,目前,已安排职工85人。稳定了改革的局。 
  (2)在加强国土整治,合理利用土地资源、矿产资源方面意义重。 
  (3)减少了尾矿排放量,减轻了对环境的污染,为保护滦河水质做出了贡献,环境效益明显。 
  (4)矿业公司方面的经济效益,以年产100万吨尾矿砂石测算,减少尾矿排放量100万吨,从而降低管道磨损,降低电耗、降低备件消耗,每年节省尾矿运输费用100万元。每年少占用尾矿库容量70万立方米,减少了占地,延长尾矿库使用年限,估算节资90万元。合计190万元。 
  (5)从迁安运砂至北京,尾矿砂价格现在基本与天然砂持平,具备了规模应用的条件。今后随着天然砂价格的继续提高,必将体现出价格优势。 
  (6)使用单位的经济效益,以对比混凝土配合比分析,其水泥用量为445Kg,仅节约水泥一项每方就达150 Kg以上,即可降低成本45元以上,再加上尾矿砂石比迁安地区外购天然砂石每方节约成本4元左右,考虑到混凝土外加剂等其它因素,总计单方混凝土成本可降低40元以上。 
  若与商品混凝土搅拌站相比,C20—C40高密实混凝土成本可以降低15元以上,以使用100万吨尾矿砂石计算,可配制混凝土53万立方米,降低成本795万元。按国家对资源综合利用的税收政策,使用采矿废石、选矿尾矿达到30%的企业,还可以享受免收增值税的优惠政策,效益更加明显。 
  年生产使用100万吨尾矿砂石,总计经济效益为985万元,目前首钢矿业公司具有每年生产300万吨尾矿砂石的能力,若全部利用,经济效益可达2995万元,效益显著。  

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